取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
在研磨懸浮劑時(shí)你是否遇到原藥理化性能特殊的制劑(如農藥在研磨中變稠、含量高、熔點(diǎn)低等特性)。當你遇到這種情況且砂磨機發(fā)生故障時(shí),拆卸維護砂磨機你會(huì )發(fā)現單一的一個(gè)方面是不足以引起故障的發(fā)生的,但每個(gè)地方的小問(wèn)題結合起來(lái)就發(fā)生了砂磨機的故障。下面我們用一個(gè)實(shí)例分析下:
故障發(fā)生的現象有:
1.研磨壓力大。研磨壓力大可能會(huì )導致珠子的破裂,珠子破裂還可能會(huì )損害砂磨機從而形成產(chǎn)品的質(zhì)量問(wèn)題。
2.研磨漿料溫度偏高。
3.內循環(huán),機械密封中有漿料出現。
4.物料有粘稠、假塑性出現。
5.漿料中起的泡比較多。
6.砂磨機運轉穩定后,電流負載偏大。
結論分析:
1.原藥性能穩定,不屬于易膏化類(lèi)型
2.原藥硬度:中等,且已經(jīng)過(guò)粗粉碎,料漿起始濃度屬于正常范圍。
3.砂磨機分離器有物料堵塞現象,造成腔體物料堵塞,壓力上升,料漿反壓進(jìn)入機械密封內循環(huán)。同時(shí)壓力表、溫度表都超標。
4.泵速:間隙式進(jìn)料,進(jìn)料瞬間速度快,泵入流量少,造成累積壓力超標,實(shí)際體系壓力小,但累計壓力大,波動(dòng)大。
5.進(jìn)料泵:進(jìn)料體積小,但是動(dòng)態(tài)壓力很大,容易造成壓力表不穩定和超標。
6.流量泵速調節過(guò)慢,造成物料研磨過(guò)度,甚至是部分料漿長(cháng)時(shí)間停滯研磨。加上研磨料漿固含量超標,造成了料漿假塑膏化,粘度增大,阻塞砂磨機分離器。
7.中途補加了研磨珠,為了提高研磨效率,無(wú)意間卻造成了研磨介質(zhì)過(guò)量,超過(guò)了規定的填充體積比例,造成腔內研磨體積過(guò)小,物料堵塞。
8.料漿起始粘度雖然不大,但有效固含量經(jīng)過(guò)計算,屬于研磨料漿濃度上限,容易造成研磨過(guò)程中研磨摩擦力過(guò)大,研磨阻力過(guò)大現象。
9.通過(guò)計算分散劑用量,發(fā)現研磨階段的分散劑用量偏低,調用調配階段的分散劑,增加分散劑對固體顆粒的助研磨分散,以及充分潤濕,降低粘度的作用。
10.對料漿重新進(jìn)行粘度調節,增加消泡劑的用量,減少高速研磨時(shí)因為起泡產(chǎn)生的料漿假塑性!
上海儒佳機電有限公司是一家專(zhuān)門(mén)制造砂磨機的廠(chǎng)家,儒佳新研發(fā)出的df系列、sf、系列、d系列專(zhuān)門(mén)應用在農藥懸浮劑研磨上,不管是在設計機身結構上、機器密封、產(chǎn)量、細度、溫度控制、氣泡控制上都取得了重大成果,為您專(zhuān)業(yè)定制解決您在研磨中遇到的問(wèn)題。